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Aide pour robot "escape" de velleman


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4 réponses à ce sujet

#1 yamDTX

yamDTX

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Posté 08 janvier 2013 - 06:07

Bonsoir

Je ne sais pas si mon sujet est dans le bon topic. Étant débutant en robotique, j'ai jugé que je devais le posté ici.
Dans le cadre de mes travaux pratiques encadrés, j'ai acheté un robot "autonome" (le robot "escape" de chez velleman) en espèrant donner un petit plus lors de mon exposé.
J'ai donc reçu la bête et je l'ai monté en 1 week-end (2H pour la partie mécanique, 3 à 4H pour la partie électrique). Tout content, je mets les piles et le mets en marche... sauf que le robot ne bouge pas <_<

Après avoir relue la notice , je remarque que le robot émet bien les trois "bips" et que la diiode rouge s'allume (témoin de marche). Je décide de prendre une pile et d'acoller les extrémités des fils ,qui sont reliés aux moteurs, afin de voir si ceux-ci fonctionnent. Stupéfaction : les deux moteurs marchent parfaitement. Je commence alors à me creuser les méninges et je retourne voir le schéma électrique ,présent dans la notice, pour identifier l'élément pertubarteur (résistance(s) mal montée(s), masse, ...). Je constate alors que plusieurs résistances sont mal souder.(Je me rappelle aussi que je pensais avoir cramé le circuit électronique en soudant). Malheureusement, malgré un bon matériel de soudage et de désoudage (tube aspirant l'étain chaud), j'ai abîmé le circuit en arrachant une partie infime du rond doré (je ne connais pas le nom vu que je suis débutant ;) ). Après avoir remonté le tout, le robot émet toujours les trois bips mais ne bouge pas d'un poil.

Sur ce coup-là, je sèche vraiment et ça commence un peu à m'agacé et a me stressé car la date de l'oral des TPE est proche. La notice ne fait que confirmé le bon montage du circuit électrique ,à mon point de vue, et ne me serre plus vraiment :close_tema: . Je poste donc ce sujet pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider(et je sais que ce n'est pas évident) ou si je peux contourner le problème car mon goupe compte sur moi.
:help:

Cordialement,
Thibaut

P.S. : Si je ne suis pas clair, je peux ajouter des photos

#2 Melmet

Melmet

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Posté 08 janvier 2013 - 06:46

Salut a toi et bienvenue sur le forum.

Bon ton robot bip 3 fois déjà, ce qui est une bonne chose d’après la notice (que j'ai du chercher).

Moi a ta place je vérifierais le sens de montage de tes diodes IR. Quitte pour cela a en inverser une juste pour voir la réaction du robot.

Voila commence par cela et dit nous ce qui se passe.

Ne demande jamais à un robot de faire ce que tu peux faire toi même. :nono: :laugh1:


#3 yamDTX

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Posté 08 janvier 2013 - 08:04

Je n'y avais pas pensé, merci Melmet ! :ignat_02:
J'y regarderais ce soir après mes révisions ou demain dans l'après-midi.

#4 yamDTX

yamDTX

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Posté 09 janvier 2013 - 03:29

Bon j'ai régardé au robot en démontant et en inversant la diode IR centrale mais le robot ne marche pas correctement. De plus, il n'émet plus les 3 bips mais le témoin de charge est allumé. Je vais voir si en changeant le sens des deux autres, ça va le faire fonctionner.

#5 yamDTX

yamDTX

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Posté 27 janvier 2013 - 06:05

Bonsoir
Désolé pour le retard, j'étais en période de bac blanc.
J'ai changé les 3 diodes IR mais rien ne se passe non plus. Je me suis dis que j'avais peut-être inversé les fils reliant le moteur au circuit électronique donc je les ai inversé mais le robot ne fonctionne toujours pas. Je pense que j'ai du abîmer le circuit électronique, je ne vois pas d'autres solutions.

Cordialement




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